内容概述月份,印尼莫罗瓦利园区印尼青丰铬铁有限公司(QFF)高碳铬铁生产实物冶炼电耗、基冶炼电耗首次双双...
6月份,印尼莫罗瓦利园区印尼青丰铬铁有限公司(QFF)高碳铬铁生产实物冶炼电耗、50基冶炼电耗首次双双突破3000kwh/t,由“3字头”变“2字头”,实现重大工艺突破,创历史新低,标志着QFF在高效资源利用与低碳冶炼技术上取得显著进展。
冶炼电耗的突破性下降源于两项关键工艺革新,一方面是磁选铁高效回收项目投运,成功运行的磁选铁项目精准回收富集含铁物料,大幅减少回炉渣入炉量,降低炉内无效负荷与能源浪费,显著提升原料利用效率。另一方面是熔剂替代优化配比,尝试运用碱性物料部分替代原有熔剂。新工艺优化了炉渣性能,有效减少熔剂总入炉量,直接降低了熔剂分解与熔化所需的高额能耗。
两项革新产生了协同效应,回炉渣量减少减轻后续处理负荷;熔剂总量下降降低原料准备、加工、输送等环节能耗。结合对全流程动力用电(原料处理、环保、水循环等)的精益管控,实现了综合电耗的系统性优化。此举不仅大幅降低了吨铁生产成本与碳排放,提升了产品竞争力,更有效促进了资源回收利用和原料结构优化。
QFF总经理秦华祥表示:“磁选铁回收利用和熔剂替代工艺是精益化理念指导下的创新运用。3000kwh/t的冶炼电耗,是工艺创新与精益管理深度融合的突破性成果。这标志着公司向资源节约型、环境友好型企业转型迈出了坚实一步。下一步,QFF将持续深化技术挖潜,推动企业向着绿色高质量方向发展。”